高温冷凝水除铁锰过滤器V型滤池应用技术探讨
除铁锰过滤器V型滤池应用技术探讨
V型滤池,是近几年随着改革开放的发展,引进的一种新型滤池。该滤池具有出水水质好、过滤周期长、反冲洗效果好等X点。实现了制水工艺的全自动生产。运行期间,设备运行情况良好,出水质量X良,取得了较好的社会效益和经济效益。
1、运行特点
1.1 采用均质滤料 与普通X配滤料相比,均质滤料颗粒比 较均匀,X粒径较大,能X消除冲洗时的 水力筛分现象,使滤层孔隙率增大,从而提高滤层的整体含污能力,延长过滤周期,降低洗砂水耗,增加产水量。
1.2 采用气水反冲洗v型滤池采用先气冲,再气水混冲,X后水冲的冲洗方式。气冲能使砂层颗粒间松动,颗粒相互磨擦力增大,将颗粒间粘附的污物剥落下来;气水混冲,可将滤料表面未被剥 离的杂质,几乎全部擦洗下来;水冲漂洗,可将剥落下来的杂质全部带走,使得冲洗完毕后滤料清澈可见。整个冲洗过程全部由PLC 自动控制完成。冲洗一次所需时间约8min, 且可根据水质情况随时调整反冲洗时长。
1.3 表面扫洗v型滤池在冲洗过程中,两侧v型进水槽仍在进水,保持1.5L/(S·m2)的表面横向扫洗强度,使表面悬浮杂质及时排除。
1.4 恒水位过滤通过X声波液位仪及滤后水调节阀门保 持滤池各格水位恒定,避免出现负水头现象, 滤后水水质较好,一般均在0.5NTU以下。
1.5 自动控制系统滤池采用X的集散型控制系统,通过 PLC对各格滤池的进水阀、出水调节阀、气冲 阀、水冲阀、排气阀及鼓风机、水泵、空压机、 液位仪进行监控,实现了制水工艺的全自动生产。能自动过滤、自动反冲洗。同时,可对 生产数据自动进行统计处理,并能自动打印 出全中文化的生产报表。
2、存在问题及探讨水厂v型滤池出水浊 度始终低于0.5NTU,运行状况良好,但也暴 露出一些问题:
2.1 滤池跑砂问题严重水厂曾于补砂一 次,但检查发现,每格滤池均跑砂 1~2cm。为了查找原因,对滤池反冲洗参数进行了测定,气冲强度基本上符合设计要求。水冲强度则大于设计强度。特别是混冲阶段,水冲强度大大X标。据此分析,混冲阶段水冲强度过大,可能是造成滤池跑砂的主要原因,后来的调试试验也证明了这一点。 所以把水冲强度降到3.5L/(s·m2),此时混冲阶段滤池反冲洗仍比较剧烈,但跑砂现象大大减少,基本上满足要求。但由于目前水厂冲洗水泵选配为1用1备,冲洗水量不能调节,冲洗强度恒定。在单X水冲阶段,水冲强度又太小,反冲效果不理想。要想滤池反冲效果好又不跑砂,水冲强度X好设置成可调型。原打算采用变频调速或更改水泵配置来达到此目的,但由于增添设备,特别是整个自控系统需重新改造,投资较大,目前暂没有实施。
2.2 V型滤池表面扫洗效果不理想水厂V型滤池在运行中,发现表面扫洗效果不是很理想,反冲洗后仍有少量杂质漂浮在滤池里。经分析,主要是因为:① 滤 池过宽,单个滤池宽度达4.05m,表面扫洗横 向推力不够。② 表扫孔标高过低。由于表扫孔低于排水堰口15era,再加上排水的壅水高 度约5cm,因而水平推向力与污水面表层约有20cm的高差,表面扫洗力度不够,难以将表面 杂质扫洗干净。为此,另外引管对表面扫洗系统进行了试验性改造。在2#滤池,从检查孔接DN150钢管,利用反冲水泵的富余水量 进行表面扫洗,并把表扫孔标高提高18cm,比排水堰口高3era。从运行情况看,扫洗效果较好,水面清洁无杂物。同时,由于表扫水由反冲水泵提供,在反冲洗过程中,进水闸门可全部关闭,节约了大量表扫水量,每格每次反冲洗节约水量35 m3。
3、 建议
(1)在滤池反冲洗水泵的配置上,要改变过去1用1备方式,改为2用1备3台水泵组 合形式,每台水泵折合冲洗强度为3.7~ 4.0L/(s·m2)。这样水冲强度就变成可调型, 滤池既不跑砂反冲效果又好。当气水混冲 时,仅开1台泵,当气冲停止时,随即又开1 台泵,和原开泵并联运行,使单X水冲强度达 6~8L/(S·m2),可使滤料漂洗得较干净。
(2)为提高表面扫洗强度,应尽量把V型 滤池建成狭长型,单个滤池的宽度以3~3.5m 为宜。同时,要科学确定表扫孔的标高。表扫孔的标高应考虑排水的上壅高度,一般可比排水堰顶高2~3cm。
(3)目前,V型滤池的表面扫洗水较多地采用手动进水闸门控制。在反冲洗过程中, 手动进水闸门常开,表扫水浪费严重。为节约表扫水量,是否可以考虑滤池表扫水改由反冲 洗水泵提供。这样,在反冲洗过程中,进水闸门可全部关闭,以节约表扫水量。同时,由于采用水泵水扫洗,表面扫洗强度大,扫洗效果较好。