江苏省4寸304不锈钢管, 文献[]针对铝铸件的X射线焊缝图像进行了缺陷识别的研究,在提取图像特征后采用模糊神经网络进行模式识别,后给出了实验的混淆矩阵。文献[]利用自适应特征提取和神经网络分类器进行缺陷识别,并且比较了BP神经网络和模糊神经网络的缺陷识别率。文献[]X先提取缺陷特征,然后利用支持向量机识别X射线底片焊缝缺陷。文献[]系统地总结了缺陷的种特征,设计了基于神经网络的分类器,并通过实验验证了神经网络支持向量机在特征和特征输入量时各类缺陷识别的正确率。zjdrzjyhzrj。
表对比试验结果电压试验组合焊缝黑度母材黑度图电压试验组合原始数据图不同电压试验组合对应的焊缝黑度图不同电压试验组合对应的母材黑度按照检测要求,母材黑度范围为不大于,而焊缝黑度在左右为佳,分析图可得出,接近数值的为X组试验,而分析图可得出,按照母材黑度低于的要求,X组试验效果佳,以上两组分析取交集效果好的为X组试验,如图所示。从图看以明显看出焊缝两侧母材区域存在较多飞溅,而焊缝内部存在圆形缺陷,焊缝的清晰度与图kVM试验胶片图对比度均符合要求。
江苏省4寸304不锈钢管, 采用ESCALAB型多功能表面分析仪,取一组氧化后的样品送入多功能能表面分析仪的真空样品室内,经过不同Ar+溅射时间后获得两种材料氧化膜的XPS图谱。在Ar+溅射的前s每隔s溅射一次,从s每隔s溅射一次。利用XPSpeak软件对XPS图谱拟合,根据谱线形状和样品中可能存在的价态,进行分峰AddPeak)处理用Shirley背景扣除),选用GaussianLorentzian函数拟合,根据峰对应的能判断元素的化学态,计算每个峰的面积,进行XPS定性和定量分析。
赵新玉等[]通过分析沿焊核直径方向的B扫描图像,X地检测出不同状态的点焊接头直径,且与实测值具有较好的一致性。刘凯[]研究了点焊焊点不同区域的X声波A扫描信号特征,总结出点焊焊点熔核直径的X声测量方法的基本原理,认为这种方法可以X的测量焊核尺寸。吴程程[]采用基于传统的X声波C扫描成像技术发展的一种电阻点焊准三维X声成像技术,实现了对焊核直径的测量,并取得了良好的效果。郝永魁[]通过建立电阻点焊X声检测专家系统并利用其对X声波C扫描图像熔核直径进行测量分析,认为该系统利用C扫描图像测量焊核直径具有良好的稳定性。
江苏省4寸304不锈钢管, 如果打底焊时把气渣联合保护的手工电弧焊改为用气体保护的TIG焊,根部夹渣问题就会得到很好解决。带垫板单面焊缝根部缺陷影像的识别参考影像由于焊条填充金属与垫板晶体,在焊缝中部射线穿透金属总厚度较大焊缝中心比边缘多一个垫板与母材之间的间隙的焊缝金属厚度差)[],以及边蚀效应的影响垫板和筒体间隙越大,厚度差就越大,边蚀效应就越明显),致使焊缝有明显的根部熔合线。这条熔合线是评判人员判断根部未焊透根部未熔合根部内咬边和垫板间隙熔渣的重要参考依据。
分析认为,异种钢焊接接头开裂主要是接头自身存在的问题所致,表现在该接头焊后未严格按工艺要求进行焊后热处理,焊接过程中T侧热影响区形成淬硬倾向比较大的马氏体组织没有得到充分的回火处理,导致该区域硬度偏高,塑韧性差,焊接接头内部存在较大残余应力。在试运行初期,在一定应力作用下,导致了裂纹在硬而脆的T侧焊接热影响区萌生和扩展,终导致异种钢焊接接头开裂,属于淬硬脆化裂纹引起的开裂。锅炉厂分析得出结论:该异种钢焊接接头开裂是由淬硬脆化裂纹引起的。
mm厚不锈钢板;;射线检测;;增感屏;;底片评定[]JB/T承压设备无损检测在不锈钢设备焊接接头射线照相时,我们经常会发现一些颇似未焊透纵向裂纹气孔或条状夹渣等缺陷影像,多见于薄板中,且线条影像不是很明晰,对所发现的疑似缺陷做进一步分析研究,试验论证,排除危害缺陷的范畴。查阅相关资料表明:该现象是金属中定向排列的柱状晶间距与射线入射角及波长符合布拉格条件时由衍射效应造成的。对衍射斑纹形成原因成像特征进行分析判断,以供RT评片人员借鉴比照,正确评定。
按照这个原则,施工时先将部分不锈钢薄板分别装焊,然后运至现场与锚筋固定并总装拼接组焊。既有利于控制焊接变形,也为缩短施工周期提高生产效率创造了良好的条件。预制阶段变形控制将等离子切割后的钢板毛边打磨平整,保证拼接缝间隙均匀。由于薄板在预制拼装时以方便运输吊装易于现场固定为原则,无固定拼接样式,所以制作型钢骨架进行刚性固定或预拉伸不具备实际意义。采用焊缝两侧固定角钢更为方便,临时增加近缝区刚度可以X地控制波浪变形,如图所示。