江苏省不锈钢管tp304, 对于所要实现检出的低对比度细长线缺陷,其对比度低,局部区域常被噪声湮没。笔者主要研究了如下三种线性低通滤波算子进行滤波降噪的效果:h=h=)h=通过测试得出,采用算子h和h时,细长缺陷信息有时被严重削弱甚至丢失,导致采用后续的缺陷检出流程无法X检出;h算子在一定程度上降低图像噪声的同时,能够很好地保留细长线缺陷信息。因此选用h算子对原始图像进行滤波降噪。焊缝区内外边缘检出对于螺旋焊缝钢管的焊接,通常采用双面埋弧焊,其焊缝区域在X射线成像后得到的图像中,经常会出现两个焊缝边缘,如图所示。zjdrzjyhzrj。
坡口形状及尺寸焊接试件尺寸为mmmmmm。为了使熔合良好及便于操作,开V形坡口,采用刨边机加工。由于焊接电流较小,钝边的取值可稍小一些,便于熔透。焊接参数通过试验研究,确定佳焊接参数。所确定焊接参数见表。表焊接参数焊层焊接电流/A电弧电压/N焊接速度/cmmin)~~~焊接工艺[])不允许焊条在非焊接部位引弧,地线应与工件夹紧,焊接平台不应作地线用,以免引弧点和局部受热出现局部腐蚀。)由于奥氏体不锈钢电阻大,导热性差,可采用小焊接电流高焊速窄焊道短弧不做横向摆动,以降低热输入,提高熔池冷却速度,减少偏析。
江苏省不锈钢管tp304, 如果打底焊时把气渣联合保护的手工电弧焊改为用气体保护的TIG焊,根部夹渣问题就会得到很好解决。带垫板单面焊缝根部缺陷影像的识别参考影像由于焊条填充金属与垫板晶体,在焊缝中部射线穿透金属总厚度较大焊缝中心比边缘多一个垫板与母材之间的间隙的焊缝金属厚度差)[],以及边蚀效应的影响垫板和筒体间隙越大,厚度差就越大,边蚀效应就越明显),致使焊缝有明显的根部熔合线。这条熔合线是评判人员判断根部未焊透根部未熔合根部内咬边和垫板间隙熔渣的重要参考依据。
分析认为,异种钢焊接接头开裂主要是接头自身存在的问题所致,表现在该接头焊后未严格按工艺要求进行焊后热处理,焊接过程中T侧热影响区形成淬硬倾向比较大的马氏体组织没有得到充分的回火处理,导致该区域硬度偏高,塑韧性差,焊接接头内部存在较大残余应力。在试运行初期,在一定应力作用下,导致了裂纹在硬而脆的T侧焊接热影响区萌生和扩展,终导致异种钢焊接接头开裂,属于淬硬脆化裂纹引起的开裂。锅炉厂分析得出结论:该异种钢焊接接头开裂是由淬硬脆化裂纹引起的。
江苏省不锈钢管tp304, mm厚不锈钢板;;射线检测;;增感屏;;底片评定[]JB/T承压设备无损检测在不锈钢设备焊接接头射线照相时,我们经常会发现一些颇似未焊透纵向裂纹气孔或条状夹渣等缺陷影像,多见于薄板中,且线条影像不是很明晰,对所发现的疑似缺陷做进一步分析研究,试验论证,排除危害缺陷的范畴。查阅相关资料表明:该现象是金属中定向排列的柱状晶间距与射线入射角及波长符合布拉格条件时由衍射效应造成的。对衍射斑纹形成原因成像特征进行分析判断,以供RT评片人员借鉴比照,正确评定。
按照这个原则,施工时先将部分不锈钢薄板分别装焊,然后运至现场与锚筋固定并总装拼接组焊。既有利于控制焊接变形,也为缩短施工周期提高生产效率创造了良好的条件。预制阶段变形控制将等离子切割后的钢板毛边打磨平整,保证拼接缝间隙均匀。由于薄板在预制拼装时以方便运输吊装易于现场固定为原则,无固定拼接样式,所以制作型钢骨架进行刚性固定或预拉伸不具备实际意义。采用焊缝两侧固定角钢更为方便,临时增加近缝区刚度可以X地控制波浪变形,如图所示。
在上述的一些应用中,常将CrNiTi不锈钢与钛合金连接起来使用,以满足特殊使用环境对性能的要求。目前,还未见有将表面自纳米化SSNC)运用于异种金属扩散连接的报道,为了提高CrNiTi不锈钢与钛合金在扩散连接中的原子扩散系数,X化连接接头的性能,作者对CrNiTi不锈钢棒材端面进行了SSNC高能喷丸)处理,并对喷丸后表层的组织和性能进行了研究。试样制备与试验方法试样制备试验材料为mmmm的CrNiTi不锈钢棒材,其化学成分质量分数/%,下同)为C,Si,Mn,Cr,Ni,Ti,S,P,余Fe。
根部未焊透与错边未焊透由于根部间隙过小钝边高度过大和焊接参数选择不当而引起的单面根部未焊透,在底片上的特征是常出现在根部焊缝中心线上,根部焊缝在此区段出现断带,外形较规则,轮廓清晰,黑度均匀的直线状黑线条,两侧轮廓整齐为坡口钝边痕迹,宽度为钝边间隙宽度图)。图是由错边引起的根部未焊透。图是垫板对接接头未焊透。图根部未焊透年X卷X期图错边未焊透图垫板未焊透根部未熔合与带夹渣未熔合带垫板焊缝根部未熔合主要是由于焊接线能量过小,运条不当,摆动时在根部两端停留时间过短以及焊条倾角不合适造成的。